Título : |
Inyección de multigel para la reducción del corte de agua en el campo sinco |
Tipo de documento: |
documento electrónico |
Autores: |
Gladys Yudith Antolinez Roa, Autor ; Alfredo Caligiore, Director de tesi |
Editorial: |
Universidad Nacional Experimental de los Llanos occidentales “Ezequiel Zamora” vice-rectorado de planificación y desarrollo social programa ingeniería, arquitectura y tecnología subprograma ingeniería de petróleo |
Fecha de publicación: |
2018 |
Número de páginas: |
X; 75 pg. |
Nota general: |
Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar por el título de: Ingeniero de Petróleo. |
Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Español (spa) |
Palabras clave: |
1. INYECCIÓN 2. AGUA 3. REGISTROS |
Clasificación: |
TG 300 0215 2018 |
Resumen: |
El trabajo, está enmarcado en una investigación documental con datos de campo, desarrollado bajo la modalidad de Proyecto Factible. Su objetivo fue proponer la inyección de MULTIGEL para la reducción del corte de agua en el pozo SIN-19, Campo Sinco, Distrito Barinas, División Boyacá. Se utilizó como técnicas la Entrevista No Estructurada realizada al personal de la Superintendencia de Yacimientos Barinas para recabar toda la información necesaria en el diagnóstico de la situación del pozo SIN-19 y mediante el Análisis Documental. Se procedió al estudio de documentos digitalizados procedentes de la data existente en PDVSA. Se utilizaron como instrumentos: libreta de notas, bolígrafo, informes técnicos en formato digital, trabajos de investigación previos digitalizados, computadora y sus unidades de almacenaje. Para el análisis de los resultados, se realizó un análisis del estado actual de la arena productora Gobernador A/B, registros de pozo (Gamma Ray, USIT-CBL-VDL) y Gráfico de Chan, llegándose a la conclusión de que la alta producción de agua en el pozo SIN-19 se debe a problemas asociados con canalizaciones de agua a través de zonas de alta permeabilidad cercanas al intervalo productor correspondiente a la arena de producción Gobernador A/B. Asimismo, tomando en cuenta los parámetros ya estudiados (pozo, origen del problema, tiempo de gelificación y comportamiento DPR), se determinó que el tratamiento de control adecuado para reducir el corte de agua presente es la formulación Multigel? HT NS, por lo que surge la necesidad de elaborar la propuesta para la inyección de MULTIGEL como alternativa en la reducción del corte de agua en el pozo estudiado, donde mediante juicio de expertos, se ha considerado factible la misma desde el punto de vista técnico. |
Inyección de multigel para la reducción del corte de agua en el campo sinco [documento electrónico] / Gladys Yudith Antolinez Roa, Autor ; Alfredo Caligiore, Director de tesi . - Barinas, Venezuela : Universidad Nacional Experimental de los Llanos occidentales “Ezequiel Zamora” vice-rectorado de planificación y desarrollo social programa ingeniería, arquitectura y tecnología subprograma ingeniería de petróleo, 2018 . - X; 75 pg. Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar por el título de: Ingeniero de Petróleo. Idioma : Español ( spa) Idioma original : Español ( spa)
Palabras clave: |
1. INYECCIÓN 2. AGUA 3. REGISTROS |
Clasificación: |
TG 300 0215 2018 |
Resumen: |
El trabajo, está enmarcado en una investigación documental con datos de campo, desarrollado bajo la modalidad de Proyecto Factible. Su objetivo fue proponer la inyección de MULTIGEL para la reducción del corte de agua en el pozo SIN-19, Campo Sinco, Distrito Barinas, División Boyacá. Se utilizó como técnicas la Entrevista No Estructurada realizada al personal de la Superintendencia de Yacimientos Barinas para recabar toda la información necesaria en el diagnóstico de la situación del pozo SIN-19 y mediante el Análisis Documental. Se procedió al estudio de documentos digitalizados procedentes de la data existente en PDVSA. Se utilizaron como instrumentos: libreta de notas, bolígrafo, informes técnicos en formato digital, trabajos de investigación previos digitalizados, computadora y sus unidades de almacenaje. Para el análisis de los resultados, se realizó un análisis del estado actual de la arena productora Gobernador A/B, registros de pozo (Gamma Ray, USIT-CBL-VDL) y Gráfico de Chan, llegándose a la conclusión de que la alta producción de agua en el pozo SIN-19 se debe a problemas asociados con canalizaciones de agua a través de zonas de alta permeabilidad cercanas al intervalo productor correspondiente a la arena de producción Gobernador A/B. Asimismo, tomando en cuenta los parámetros ya estudiados (pozo, origen del problema, tiempo de gelificación y comportamiento DPR), se determinó que el tratamiento de control adecuado para reducir el corte de agua presente es la formulación Multigel? HT NS, por lo que surge la necesidad de elaborar la propuesta para la inyección de MULTIGEL como alternativa en la reducción del corte de agua en el pozo estudiado, donde mediante juicio de expertos, se ha considerado factible la misma desde el punto de vista técnico. |
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